
隆中煤泥脫水篩洗煤工藝大提升
一台台緊挨著的設備、縱橫交錯的管路,如果不是這些,很難想象這整潔、清爽、難見灰塵的車間,就是煤炭的生産加工車間。7月29日上午,筆者在山東唐口煤業公司選煤廠探尋*益管理实施情况时,对4个月*益管理的效果惊叹不已。“我们的选煤车间原为跳汰洗煤系统,先后上马了两套选煤重介系统,J管路就有3000多米,跑冒滴漏时有发生,对车间环境也造成较为严重的影响。再加上受空间限制,设备布局窘迫,致使设备维护和清洁生产变得非常困难。”选煤厂厂长王大国介绍,环境面貌的改变,J是选煤厂推行管理以来取得成绩的一小部分。今年4月起,选煤厂作为唐口煤业公司*益管理的试点单位,本着少投入、多产出的原则,在*益管理工作的推进中,依托两套重介选煤系统的洗选加工能力,力求*煤产率提升,产品效益提G。
“合格介質管路,通往五樓旋流器,很換日期:6月10日,使用周期……”來到一根白色的管路前,筆者看到管路上標注著名稱、用途、方向,一側的設備管理看板上記錄其維護情況。“搞好環境清潔,離不開源頭控制,在推行管理的過程中,我們通過目視化看板管理、設備點檢、提案改善等管理工具的運用,確保管路、桶、箱、清掃器等設施很換、維護到位,杜*了跑冒滴漏現象發生,有效地提升了生産運行質量,而現場衛生清理也變得容易了。”王大國解釋。在王大國的指引下,筆者來到煤泥重介系統的脫水篩旁,只見煤泥水隨著篩機的振動漸漸退去,末尾剩下10多公分厚、閃閃發亮的煤泥,如黑色的瀑布從振動篩口緩緩泄下。“這是啥産品,能多收入多少錢?”筆者問。“這是從煤泥水中分選*煤,每噸能增收近300元!如同沙中淘金。
”據王大國介紹,煤泥重介系統是該公司在2015年爲回收煤泥的*煤而進行的工藝改進。剛開始,該套系統運行時好時壞,且介質消耗過G,成本支出居G不下。“自去年起,我們從工藝流程*化入手,采取了泵前補水、磁選機液位控制、煤泥量多通道調節等措施,加強了分選、介質回收等環節管理,逐步降低成本支出,確保了煤泥重介系統處于穩定運行狀態,目前介質消耗比過去下降了50%。
”王大國說。“溫度、壓力、流量……”上到六樓筆者看到,選煤廠技術員闫喜凡正在記錄檢測結果。“增加設備點檢內容,修正完善點檢標准,是我廠實行全員參與設備管理的一項新舉措。”據闫喜凡介紹,他們將點檢內容置于設備管理看板,方便維修和巡檢人員對設備進行檢查維護。離開選煤車間,筆者來到煤泥烘幹車間,只見車間一側整齊碼放著一垛垛的廢舊木材、新舊磚頭、廢舊刮板、鏈條。“這都是清理整頓的成果,廢舊木材可用于烘幹引火點爐,磚頭用于修爐,刮板及鏈條整形修理後再用,共可節約成本7萬元左右。”王大國說。“將*益改善的理念和方法推進至現場生産過程的各個環節。不J保證了生産運行的順暢、成本的降低,也讓企業發展之路越走越寬。”